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實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備解讀:上海污泥現(xiàn)狀及泥處置廠(chǎng)情況

2019/7/22 17:48:21      點(diǎn)擊:
上海水處理設(shè)備網(wǎng)straitstimes.cn上海污泥現(xiàn)狀

2018年,上海日均污水量約748.93萬(wàn)m3/d發(fā)生污泥量約968.6tDs/d

2035年,上海市預(yù)計(jì)服務(wù)人口3000萬(wàn)人,日均污水量約1150萬(wàn)m3/d發(fā)生污泥量約2250tDs/d考慮到污水處置廠(chǎng)出水水質(zhì)規(guī)范提升、初期雨水處置、污泥峰值產(chǎn)量等因素,日均污水產(chǎn)泥量基礎(chǔ)上考慮1.2倍系數(shù),預(yù)測(cè)2035年本市污水處置廠(chǎng)規(guī)劃污泥量約2700tDs/d

上海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中農(nóng)業(yè)不發(fā)達(dá)、林地綠地用地少,好氧堆肥和厭氧消化處置后污泥剩余產(chǎn)物的去向?qū)⒊蔀殡y題。因此,上海污泥處置處置方式以獨(dú)立干化焚燒或協(xié)同焚燒為主,兼顧好氧發(fā)酵后土地利用,以深度脫水后衛(wèi)生填埋作為污泥應(yīng)急保證。主城區(qū)及周邊地區(qū)三大污水區(qū)域(分別為石洞口、竹園和白龍港)污泥處置方式以獨(dú)立焚燒為主、協(xié)同焚燒為輔,實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備處置量約占上海市污泥處置總量的55.18%污泥焚燒技術(shù)可以很好地實(shí)現(xiàn)減量化,體積減少為原來(lái)脫水污泥的10%以下;焚燒產(chǎn)物為穩(wěn)定的惰性灰渣,真正意義上實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定化和無(wú)害化;同時(shí),進(jìn)一步建材利用可實(shí)現(xiàn)污泥資源化,而污泥焚燒發(fā)生的熱量回用于濕污泥的干化,可以實(shí)現(xiàn)污泥生物質(zhì)能源的循環(huán)利用和節(jié)能減排。

02上海污泥干化工藝選型

污泥干化工藝主要采用流化床干化、槳葉干化和薄層干化,其優(yōu)缺點(diǎn)和在上海的應(yīng)用情況如下表。

二、上海竹園污泥處置廠(chǎng)情況

01概況

竹園污泥處置廠(chǎng)位于浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)東北角,北鄰長(zhǎng)江,與竹園第一污水處置廠(chǎng)和竹園第二污水處置廠(chǎng)相鄰,占地面積約5.83萬(wàn)m2服務(wù)對(duì)象主要為竹園片區(qū)發(fā)生的污泥。

02竹園一期

竹園污泥處置廠(chǎng)一期工程,主體污泥處置工藝采用了圓盤(pán)式槳葉干化+流化床焚燒工藝,煙氣余熱回收利用,同時(shí)引入外高橋電廠(chǎng)廢熱飽和蒸汽作為補(bǔ)充熱源,焚燒后灰渣外運(yùn)填埋處置?偼顿Y約5.0億元,核定處置規(guī)模為131tDS/d201111月開(kāi)工建設(shè),20147月進(jìn)入工程調(diào)試階段,20159月正式移交運(yùn)行。

03竹園二期

竹園污泥處置廠(chǎng)二期工程,采用薄層干化+線(xiàn)性干化兩段法工藝進(jìn)行污泥干化,干化至平均含水率30%后外運(yùn)電廠(chǎng)摻燒,利用外高橋電廠(chǎng)廢熱、飽和蒸汽作為干化熱源。項(xiàng)目總投資9.6億,設(shè)計(jì)規(guī)模223tDS/d主要服務(wù)竹園片區(qū)污水廠(chǎng)提標(biāo)改造后產(chǎn)生的新增脫水污泥。項(xiàng)目于20184月開(kāi)工建設(shè),工程計(jì)劃2019年月12月底前建成。干化尾氣設(shè)計(jì)規(guī)范為上海地方標(biāo)《生活垃圾焚燒污染控制規(guī)范》DB31/7682013下圖)廠(chǎng)界臭氣治理采用以新帶老模式,將全廠(chǎng)臭氣污染物排放規(guī)范提升至上海最新地方規(guī)范《城鎮(zhèn)污水處置廠(chǎng)大氣污染物排放規(guī)范》DB31/9822016

04工藝流程

下圖為竹園污泥一期工程的工藝流程圖,由脫水污泥接收貯存、污泥干化、污泥焚燒、余熱利用和煙氣利用等部分組成。

污泥接收貯存系統(tǒng):80%脫水污泥稱(chēng)重后經(jīng)輸送泵進(jìn)入污泥接收倉(cāng),污泥接收倉(cāng)2座,單座容積為60m3可以滿(mǎn)足4批不超過(guò)20t污泥同時(shí)卸貨;再輸送至污泥貯存?zhèn)}4座,單座貯存?zhèn)}容積為375m3可以貯存污泥2d脫水污泥。

污泥干化系統(tǒng):一局部脫水污泥進(jìn)入干化機(jī),污泥干燥機(jī)采用進(jìn)口四軸式槳葉干化機(jī),間接加熱,導(dǎo)熱介質(zhì)為余熱鍋爐的飽和蒸汽及外高橋的廢熱(廢熱以242/t購(gòu)入)6臺(tái)干化機(jī)蒸發(fā)面積為200m3蒸發(fā)量為4t/h干化機(jī)將含水率80%脫水污泥干化至30%干化后的載氣通過(guò)干化洗滌塔洗滌后循環(huán)利用污泥干燥后含水率為30%左右。

污泥焚燒系統(tǒng):干化后污泥在污泥緩存?zhèn)}緩存,通過(guò)污泥給料螺旋與一局部含水率80%脫水污泥形成含水率60%~70%混合污泥進(jìn)入焚燒爐,焚燒爐采用鼓泡式流化床,2臺(tái)全部投入使用;污泥料倉(cāng)、接收倉(cāng)和干化機(jī)產(chǎn)生的臭氣經(jīng)過(guò)收集后通過(guò)空氣一次風(fēng)一級(jí)預(yù)熱器由干化機(jī)前的冷凝水將臭氣加熱至100℃,再通過(guò)一次風(fēng)二次空預(yù)器加熱到300℃后送至焚燒爐焚燒,實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備既達(dá)到節(jié)能效果又達(dá)到除臭目的焚燒爐的正常運(yùn)行溫度>850℃。

余熱鍋爐:污泥焚燒爐發(fā)生的高溫?zé)煔馔ㄟ^(guò)高溫空預(yù)器回收局部熱量,而余熱鍋爐回收大部分熱量;余熱鍋爐的額定蒸發(fā)量為8t/h發(fā)生的飽和蒸汽為15.6t/h可提供干化所需熱量的2/3余熱鍋爐的煙氣通過(guò)靜電除塵除去99%煙塵,再通過(guò)煙氣再熱器進(jìn)入布袋除塵器。進(jìn)入布袋除塵器后同用活性炭和生石灰吸附煙氣中的重金屬和二噁英;通過(guò)煙氣洗滌塔除去煙氣中的酸性氣體,再次經(jīng)過(guò)煙氣再熱器加熱至110℃后送入煙氣排放;排放的煙氣滿(mǎn)足上海地方規(guī)范《生活垃圾焚燒污染控制規(guī)范》DB31/7682013規(guī)范的規(guī)定。

余熱鍋爐靜電除塵后產(chǎn)生的飛灰為一般飛灰,一般送往老港垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行填埋處理;布袋除塵產(chǎn)生的飛灰屬于危廢,送往嘉定祝橋危廢廠(chǎng)進(jìn)行處置。

三、上海竹園污泥處置廠(chǎng)運(yùn)行狀況

01干化機(jī)工藝調(diào)整

季節(jié)因素:經(jīng)過(guò)三年的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),進(jìn)入冬天后整個(gè)干化機(jī)的濕污泥處置量下降20.4%左右。主要是由于污泥熱值增加、黏性增大,使污泥在干化過(guò)程中熱效率降低。并且環(huán)境溫度變冷,影響了載氣溫度、蒸汽溫度,加重了干化機(jī)的加熱負(fù)荷。

調(diào)整措施:1蒸汽壓力從0.62Mpa調(diào)至0.7Mpa換熱效率提高了8.1%2擋板高度由450mm升至350mm單個(gè)槳葉端面可提高換熱面積17.4%提高整體換熱面積14.89m2提高換熱能力7.4%3按理論計(jì)算調(diào)整了循環(huán)風(fēng)量,減少了130MJ能量的損失。通過(guò)以上措施提高冬季干化機(jī)處置量。

02提升焚燒爐運(yùn)行溫度

通過(guò)對(duì)能量平衡和質(zhì)能方程的深入研究,發(fā)現(xiàn)將焚燒爐的運(yùn)行溫度由原來(lái)的850℃提高至900℃,可以提高焚燒爐的產(chǎn)量。

03提高焚燒效率

經(jīng)過(guò)理論研究,建立了熱值與臨界入爐含水率之間的變化圖,并以此為據(jù)改進(jìn)濕污泥輸送量,根據(jù)不同時(shí)期的污泥熱值調(diào)整濕污泥和干污泥的配比以接近臨界入爐含水率,使得整個(gè)干化焚燒處置工藝更加經(jīng)濟(jì)和高效。

調(diào)整后焚燒爐效率和焚燒量有一定的提升。

04設(shè)備技術(shù)改造

接管運(yùn)行以來(lái),為了提升處置能力與運(yùn)行穩(wěn)定性,邊運(yùn)行邊摸索,3年內(nèi)對(duì)全廠(chǎng)的各個(gè)工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行了許多技術(shù)改造,主要在于輸送設(shè)備上的改造。同時(shí)設(shè)立科創(chuàng)室,實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備對(duì)污泥黏度進(jìn)行了深入研究,發(fā)現(xiàn)污泥溫度每提高1℃,污泥在管道內(nèi)的流動(dòng)阻力就可以下降1.74%因此,建立以水為中間傳熱介質(zhì)的干化尾氣余熱利用系統(tǒng),首先通過(guò)尾氣換熱器將干化機(jī)載氣中沒(méi)用的廢熱加熱中間水,由于載氣中含有大量的氣化潛熱,僅需將載氣溫度由85℃降低至83.5℃,就可以將中間水由64℃逐步升高至70℃。然后中間水通過(guò)污泥加熱器將污泥由20℃加熱至47℃,并通過(guò)載氣加熱器將循環(huán)載氣由40℃加熱至59℃。隨后水溫降低至64℃,回到載氣加熱器中加熱至73℃,提升干化機(jī)的產(chǎn)量。

05智能化運(yùn)行

圍繞智慧水務(wù)的建設(shè)應(yīng)用,專(zhuān)門(mén)搭建了智能化運(yùn)行平臺(tái)。

目前污泥干化焚燒遇到最大問(wèn)題是沒(méi)有專(zhuān)門(mén)針對(duì)污泥干化焚燒的排放規(guī)范,依然參照的垃圾焚燒排放的規(guī)范。

污泥運(yùn)輸車(chē)輛明顯會(huì)引起周邊市民的反感,導(dǎo)致污泥運(yùn)輸困難。

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