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上海GMP純化水設(shè)備解讀:垃圾滲濾液中MBR如何快速啟動(dòng)混合進(jìn)水

2020/6/9 14:35:02      點(diǎn)擊:

上海水處理設(shè)備網(wǎng)straitstimes.cn】本文以一座新建于廣州市的垃圾滲濾液處理站 MBR系統(tǒng)為例,介紹了MBR系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行的參數(shù)選擇及相應(yīng)的運(yùn)行效果,通過調(diào)試階段合理調(diào)節(jié)運(yùn)行參數(shù),采取相應(yīng)技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)了MBR系統(tǒng)的快速啟動(dòng),達(dá)到預(yù)期的效果。本文涉及的參數(shù)及方法可為類似工程調(diào)試和快速啟動(dòng)提供參考。

關(guān)鍵詞:垃圾滲濾液;MBR快速啟動(dòng);混合進(jìn)水

1工程設(shè)計(jì)情況

MBR因具備占地少、污泥濃度高、抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)等特點(diǎn),已成為垃圾滲濾液處置生化主流工藝。廣州某生活垃圾焚燒發(fā)電廠滲濾液處理站,處置工藝為 UA SB+MBR二級(jí) A/O+RO設(shè)計(jì)處置規(guī)模為高濃度滲濾液 400m3/d+低濃度污水 200m3/d高濃度滲濾液經(jīng)厭氧處置后與低濃度污水于均衡池混合進(jìn)入 MBR處置單元。

1.1設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)

1.2MBR系統(tǒng)設(shè)計(jì)

1.2.1MBR進(jìn)水均衡池

尺寸為 6.4*3.5*9.5m半地埋式鋼混結(jié)構(gòu),用以均衡低濃度調(diào)節(jié)池,高濃度調(diào)節(jié)池,UA SB池出水水質(zhì)。

1.2.2一級(jí) A/O

一級(jí) A/O反應(yīng)池分別由一級(jí)反硝化池,一級(jí)硝化池組成,采用并聯(lián)方式各設(shè) 2座。其中,每座一級(jí)反硝化池尺寸為11.5*9.0*9.5m2座,有效容積1656m3每座一級(jí)硝化池17.0*9.0*9.5m2座,有效容積 2448m3

1.2.3二級(jí) A/O

一級(jí) A/O反應(yīng)池分別由二級(jí)反硝化池,二級(jí)硝化池組成,采用并聯(lián)方式各設(shè) 2座,其中,每座一級(jí)反硝化池尺寸為6.0*4.2*9.5m2座 有效容積 403m3每 座 一 級(jí)硝化池6.0*4.2*9.5m2座,有效容積 403m3 上海GMP純化水設(shè)備

1.2.4超濾膜系統(tǒng)

設(shè)計(jì)規(guī)模為 600m3/d設(shè)計(jì)膜通量為 65LMH采用外置式管式膜,分為 2套,每套超濾裝置含 5支超濾膜管,配套循環(huán)水泵,進(jìn)水泵,閥門,線儀表等設(shè)備。

2調(diào)試運(yùn)行基本情況

2.1調(diào)試背景

受旱季降雨量及垃圾組分等因素影響,該焚燒電廠日均高濃度滲濾液產(chǎn)生量?jī)H 30~50m3/d廠區(qū)低濃度污水發(fā)生量 120m3/d為完成該滲濾液處置站滿負(fù)荷調(diào)試工作,同時(shí)緩解附近垃圾填埋場(chǎng)滲濾液積存問題,于 2018 10 16日起,該焚燒電廠滲濾液處置站調(diào)試過程 MBR進(jìn)水由焚燒電廠高濃度滲濾液、廠區(qū)低濃度污水和填埋場(chǎng)滲濾液組成,調(diào)試目標(biāo)為填埋場(chǎng)滲濾液進(jìn)水量達(dá)到200m3/d生化系統(tǒng)穩(wěn)定,污泥濃度達(dá)到15g/L出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo);因填埋場(chǎng)來水水質(zhì)動(dòng)搖大,碳氮比較低,廠區(qū)高濃度滲濾液采用超越 UA SB系統(tǒng)直接進(jìn)入 MBR均衡池的方式,與廠區(qū)低濃度污水和填埋場(chǎng)滲濾液混合配水進(jìn)入 MBR系統(tǒng)。

2.2調(diào)試過程情況

根據(jù)調(diào)試實(shí)際情況,此次工藝調(diào)試依照進(jìn)水量由少到多,負(fù)荷由低到高實(shí)施,因填埋場(chǎng)滲濾液碳氮比失調(diào),廠區(qū)高濃度滲濾液產(chǎn)生量小,為實(shí)現(xiàn)生化系統(tǒng)的快速啟動(dòng),投加食品級(jí)葡萄糖以提高進(jìn)水碳氮比,外加碳源系數(shù)取 0.6kgCOD/kg葡萄糖,控制混合進(jìn)水碳氮比在8~18系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后進(jìn)水碳氮比降至 5~8硝化液回流比控制在12~16系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后硝化液回流比降至9~11進(jìn)水電導(dǎo)率不大于 25000μs/cmCl-濃度不大于 6000mg/L視情況投加片堿和磷酸三鈉。

2.3調(diào)試工作內(nèi)容

調(diào)試期間具體工作內(nèi)容如表 2所示。

3快速啟動(dòng)過程分析

3.1混合進(jìn)水水質(zhì)水量分析

因填埋場(chǎng)來水水質(zhì)動(dòng)搖大,每日進(jìn)行 2次進(jìn)水水質(zhì)檢測(cè)并留樣,廠區(qū)高濃度及低濃度進(jìn)水水質(zhì)檢測(cè)每日 1次,均衡配水以實(shí)現(xiàn)生化系統(tǒng)快速啟動(dòng)。快速啟動(dòng)期間 MBR系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)水量如表 3所示。

2018年 10 16日起,引入填埋場(chǎng)滲濾液混合進(jìn)水進(jìn)行 MBR系統(tǒng)快速啟動(dòng),快速啟動(dòng)初期,MBR總進(jìn)水量控制在70~150m3/d其中廠區(qū)高濃度滲濾液 30m3/d填埋場(chǎng)滲濾液 30~60m3/d廠區(qū)低濃度污水 40~60m3/d COD NH3-N去除率分別穩(wěn)定在97% 99%以上時(shí),逐步提高填埋場(chǎng)滲濾液進(jìn)水量和進(jìn)水占比,混合進(jìn)水量從第 35天開始提升至 400m3/d并繼續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,其中填埋場(chǎng)滲濾液進(jìn)水量控制在200m3/d因廠區(qū)高濃度滲濾液發(fā)生量較低,僅 40m3/d為保證出水總氮達(dá)標(biāo)(小于 40mg/L外加碳源以提高混合進(jìn)水碳氮比在8~18受當(dāng)?shù)乩M分影響,經(jīng)檢測(cè),廠區(qū)高濃度滲濾液 Cr6+濃度達(dá) 3.85mg/L為降低Cr6+對(duì)生化系統(tǒng)的抑制,廠區(qū)低濃度污水約 130m3/d經(jīng)均衡池與高濃度滲濾液混合后進(jìn)入 MBR系統(tǒng)。上海GMP純化水設(shè)備

3.2污染物去除率分析

調(diào)試期 MBR系統(tǒng) COD NH3-N去除率如圖 2和圖 3所示,以 5日 均值作為 評(píng)價(jià)指標(biāo),調(diào) 試期間混合進(jìn) 水 COD13245~18964mg/L混合進(jìn)水 NH3-N 833~1659mg/LMBR實(shí)際出水 COD 365~1054mg/LMBR實(shí)際出水 NH3-N 6~59mg/L

如圖 4所示,調(diào)試期第 10~20天因填埋場(chǎng)來水碳氮比僅1.5~2.2且廠區(qū)高濃度滲濾液量較少,第 11~15天進(jìn)水碳氮比從18.6~19.5降至 12.2且填埋場(chǎng)滲濾液 B/C低于 0.2同時(shí)因填埋場(chǎng)滲濾液占比提高,其混合進(jìn)水電導(dǎo)率從 17439μs/cm上升至21039μs/cm期間污泥顏色變深,污泥沉降性變差,生化池泡沫明顯增加]NH3-N去除率下降至 95.5%~96.0%MBR出水NH3-N濃度上升至 50.3~59.2mg/L受填埋場(chǎng)滲濾液臨時(shí)回灌影響,其難降解有機(jī)物累積,隨著填埋場(chǎng)滲濾液進(jìn)水量的提升,其難降解有機(jī)物導(dǎo)致 MBR出水 COD上升,COD去除率下降,MBR進(jìn)水可生化性下降。

從第 16天起,開始投加葡萄糖以提升進(jìn)水碳氮比,控制混合進(jìn)水碳氮比在17左右;增加曝氣量,提高間歇曝氣頻率,控制一級(jí) O池溶解氧在3~4mg/L二級(jí) O池溶解氧 2~3mg/L同時(shí)提高廠區(qū)低濃度污水進(jìn)水量以降低混合進(jìn)水電導(dǎo)率。通過采取上述措施,從第 21天起,NH3-N去除率回升至 99%以上,MBR出水NH3-N維持在10.4~11.9mg/L至調(diào)試期結(jié)束。

3.3MBR系統(tǒng)進(jìn)水碳氮比、電導(dǎo)率和污泥濃度分析

如圖 5所示,系統(tǒng)調(diào)試初期向生化池投加接種污泥共 100噸 含水率 80%后因廠區(qū)高濃度滲濾液發(fā)生量不足,生化調(diào)試暫緩,期間不定期進(jìn)廠區(qū)高濃度滲濾液,間歇曝氣。10 16日引入填埋場(chǎng)滲濾液混合進(jìn)水快速啟動(dòng)初期,生化池內(nèi)污泥濃度為6085mg/L 5477mg/L快速啟動(dòng)第 11~15天時(shí),污泥濃度已增長(zhǎng)至 11115mg/L 10558mg/L快速啟動(dòng)第 11~20天,受進(jìn)水水質(zhì)沖擊影響,微生物增殖速率變緩,生化池內(nèi)污泥濃度維持在10~12g/L期間未排泥)通過采取投加葡萄糖提高進(jìn)水碳氮比、增加廠區(qū)低濃度進(jìn)水量降低進(jìn)水電導(dǎo)率、增加曝氣量提高溶解氧控制范圍等措施,生化系統(tǒng)逐漸恢復(fù)正常,污染物去除率回升,污泥濃度在采取措施 15天內(nèi)從 11097mg/L 12043mg/L增長(zhǎng)至18352mg/L 19380mg/L并開始定期排泥,生化池內(nèi)污泥濃度控制在18~20mg/L

快速啟動(dòng)完成后,MBR進(jìn)水量控制在400m3/d以上,進(jìn)水碳氮比降為 5~8MBR出水 COD 600~700mg/LMBR出水 NH3-N 10~12mg/LMBR出水經(jīng)反滲透系統(tǒng)處置后水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到鄉(xiāng)村污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》GB/T19923-2005中的關(guān)閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水標(biāo)準(zhǔn),且總氮不高于 40mg/L

4結(jié)論

本文以一座新建于廣州市的滲濾液處理站 MBR系統(tǒng)為例,介紹了MBR系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行的參數(shù)選擇及相應(yīng)的運(yùn)行效果。進(jìn)水水質(zhì)動(dòng)搖大,生化系統(tǒng)受抑制的情況下,通過合理調(diào)節(jié) MBR混合進(jìn)水比例、曝氣量和硝化液回流比等運(yùn)行參數(shù),同時(shí)采取投加葡萄糖提高進(jìn)水碳氮比、增加廠區(qū)低濃度進(jìn)水量降低進(jìn)水電導(dǎo)率和增加曝氣量提高溶解氧控制區(qū)間等措施后,生化系統(tǒng)恢復(fù)正常,COD NH3-N去除率分別回升至 95% 99%以上,污泥濃度增至 18~20g/L進(jìn)水量達(dá)到400m3/d一個(gè)月內(nèi)完成了MBR系統(tǒng)的快速啟動(dòng),達(dá)到預(yù)期的效果。本文涉及的參數(shù)及方法可為類似工程調(diào)試和快速啟動(dòng)提供參考。

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