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上海純水設(shè)備解析:污水處置廠AA O/MBR工藝

2020/1/6 18:59:09      點擊:
上海水處理設(shè)備網(wǎng)straitstimes.cn1工程概況

某污水處置廠地處國家南水北調(diào)中線工程水源地丹江口庫區(qū),廠區(qū)總占地面積為17155㎡,預(yù)留用地面積為4035㎡。污水廠現(xiàn)狀規(guī)模為1.5104m3/d二級處置采用CA SS生物處置工藝,出水達到城鎮(zhèn)污水處置廠污染物排放規(guī)范》GB189182002一級B規(guī)范后排入廠外安樂河,并最終匯入漢江。

2技術(shù)路線

2.1現(xiàn)狀處置效果及問題分析

由圖1可知:污水廠現(xiàn)狀實際日均處置水量約為1.5104m3/d已達到設(shè)計負荷;進廠水中污染物濃度的月均值均低于設(shè)計進水水質(zhì);實際進水水質(zhì)均低于設(shè)計值的情況下,污水廠出水水質(zhì)中CODCrNH3-NTP濃度可穩(wěn)定達到原設(shè)計國標一級B規(guī)范,但尚未達到準地表IV類水標準;SS濃度可穩(wěn)定達到原設(shè)計國標一級B規(guī)范,且基本達到準地表IV類水標準。

2.2設(shè)計規(guī)模及水質(zhì)

此次改造設(shè)計中,近期處置規(guī)模為2.25104m3/d遠期逐步達到3.0104m3/d污水廠服務(wù)范圍內(nèi)的工業(yè)以現(xiàn)代加工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等輕污染工業(yè)為主,上海純水設(shè)備且出廠前廢水中有毒有害物質(zhì)濃度已達到污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)規(guī)范》允許排放濃度。原污水中生活污水和工業(yè)廢水占比約為72%28%進水水質(zhì)根據(jù)各類污水性質(zhì)加權(quán)計算。設(shè)計出水水質(zhì)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量規(guī)范》GB38382002中的IV類水標準,TNSS執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處置廠污染物排放規(guī)范》GB189182002中的一級A規(guī)范。設(shè)計進、出水水質(zhì)如表1所示。

2.3工藝流程

本工程的主要任務(wù)是去除含氮污染物(NH3-NTN含碳污染物(BOD5CODCr及含磷污染物。該污水廠提標工程總體思路為:保證設(shè)計出水水質(zhì)目標的前提下,充分挖掘現(xiàn)狀污水處置設(shè)施的潛力,根據(jù)去除對象針對性地選擇處置工藝,防止資源浪費。該污水處置廠現(xiàn)狀處置設(shè)施于2015年建成,結(jié)構(gòu)平安和工藝運行均良好,廠內(nèi)預(yù)留用地空間缺乏。結(jié)合廠區(qū)現(xiàn)狀及設(shè)計出水水質(zhì),本工程污水處置采用AA O/MBR工藝;污泥處置采用重力濃縮+板框脫水工藝,污泥含水率降低至60%以下后外運。改造后的工藝流程如圖2所示。

A A O/MBR工藝是生物處置技術(shù)和膜分離技術(shù)的結(jié)合,其中MBR池代替激進二沉池,固液分離效果好,對細菌、病毒和懸浮物均有很好的截留效果。該工藝實現(xiàn)了生物池污泥齡和水力停留時間的完全分離,有利于維持長污泥齡、高污泥濃度(一般為710g/L生長環(huán)境。

3主要設(shè)計參數(shù)

本次提標改造工程中土建按遠期規(guī)模設(shè)計,設(shè)備按近期規(guī)模裝置,并預(yù)留遠期設(shè)備裝置條件。預(yù)處理區(qū)、辦公區(qū)及化驗區(qū)采用現(xiàn)狀設(shè)施,污泥脫水系統(tǒng)在現(xiàn)狀脫水區(qū)實施,僅對設(shè)施進行擴容改造,AA O生物池由現(xiàn)狀CA SS生物池改造而成,新建MBR膜池及附屬設(shè)施在廠區(qū)規(guī)劃預(yù)留用地內(nèi)實施,改造后的平面布置如圖3所示。

3.1膜格柵渠設(shè)計

設(shè)計采用內(nèi)進流孔板式精細格柵,最大流量為1812.5m3/h柵條間隙為1mm過柵流速為0.3m/格柵渠平面尺寸LB=17.1m4.9m柵前水深為2.7m12組并排布置,配套裝置溜槽、螺旋壓榨機及沖洗泵等。

3.2現(xiàn)狀CA SS生物池改造

該污水處置廠現(xiàn)狀生物處置單元采用24CA SS生物池,單座平面尺寸為38m31m此次改造設(shè)計中,撤除CA SS池內(nèi)部現(xiàn)狀隔墻,按規(guī)范核算后重新劃分出厭氧池、缺氧池和好氧池。改造后AA O生物池的總停留時間為12.5h污泥齡為14d設(shè)計污泥濃度平均為7.0g/L污泥負荷為0.2kgBOD5/kgMLSSd氣水比為5∶1厭氧池平均停留時間為1.7h單格尺寸為14.55m6m有效水深為6m有效容積為522m3缺氧池平均停留時間為4.6h單格尺寸為14.55m13m有效水深為5.95m有效容積為1125m3好氧池平均停留時間為6.2h單格尺寸為14.55m16.9m有效水深為5.9m有效容積為1450m3好氧池至缺氧池的混合液回流比為400%采用8臺穿墻循環(huán)泵,每組2(11)單臺流量為1250m3/h缺氧池至厭氧池的混合液回流比為200%水泵布置同好氧池,單臺流量為625m3/h

3.3MBR膜池設(shè)計

MBR膜池設(shè)計采用由PVDF聚偏氟乙烯)中空纖維膜組成的廢品膜組器,不只可以防止膜絲相互纏繞、延長其使用壽命,還能夠簡化裝置及運維過程,更便于操作。單臺膜組器外觀尺寸LBH=2.9m1.5m2.8m有效產(chǎn)水面積為2100m2投影面積為3.54m2MBR膜池平面尺寸LB=22.4m43.2m共設(shè)計6個安裝廊道、48個安裝機位。近期使用5個廊道、30個膜組器,膜通量為14.9L/m2h遠期使用6個廊道、42個膜組器,膜通量為14.2L/m2hMBR膜池各子系統(tǒng)設(shè)計如下。

1混合液進出水系統(tǒng)

進水通過管道從生物池出水堰自流至配水渠,上海純水設(shè)備然后通過廊道端部的配水孔進入廊道內(nèi)部。MBR膜池設(shè)計污泥濃度為10g/L為維持生物池內(nèi)生物質(zhì)濃度,膜池內(nèi)的高濃度活性污泥混合液以500%回流比回流至生物池的好氧池;旌弦合冉(jīng)水泵提升進入混合液出水池,然后通過管道自流至好氧池。提升泵選用大流量、低揚程的軸流泵,單臺流量為1563m3/h近期采用4(31)遠期5(41)

2產(chǎn)水系統(tǒng)

混合液進入廊道之后將膜組器浸沒,真空泵和產(chǎn)水專用設(shè)備的作用下,膜絲內(nèi)部形成一定的真空度,混合液中的水分在外界水壓和大氣壓的作用下進入膜絲,活性污泥則被攔截在膜絲外部,出水經(jīng)產(chǎn)水泵提升進入清水池。為了控制膜污染,產(chǎn)水泵間歇運行:每運行7min1min實際運行中另需考慮0.5min無效運行時間,即產(chǎn)水時間按6.5min計。設(shè)計選用7臺抽吸泵(61庫備)每臺水泵對應(yīng)一個廊道,單臺流量為90L/變頻控制。為節(jié)約用水,清水池內(nèi)的水一局部溢流進入紫外消毒渠,一局部用于膜組器清洗。

3吹掃系統(tǒng)

產(chǎn)水時污泥會在膜表面聚集,膜孔堵塞、通量下降,因此,需吹掃膜絲、擦除膜外表堵塞物。本工程吹掃系統(tǒng)采用脈沖曝氣,周期為12h高曝時間為510min其余均為低曝。高曝時開啟高曝氣氣動閥門,吹掃強度為210m3/·h膜組器投影面積)低曝時開啟低曝氣氣動閥門,吹掃強度為60m3/·h實際運行中,為防止系統(tǒng)瞬時負荷過大,各廊道錯峰吹掃,平均吹掃強度為90m3/·hMBR膜池近期總風(fēng)量為160m3/min遠期總風(fēng)量為223m3/min本設(shè)計新建鼓風(fēng)機房一座,近期裝置3臺羅茨鼓風(fēng)機(21)遠期另增加1臺,單臺風(fēng)機風(fēng)量為80m3/min變頻控制。

4膜清洗系統(tǒng)

膜清洗有助于MBR膜通透性的恢復(fù),清洗方式和主要參數(shù)如表2所示。

線維護性清洗和在線恢復(fù)性清洗合稱為CIP清洗(線清洗)膜組器不需要從裝置廊道吊離。CIP清洗過程中,首先關(guān)閉廊道兩端的進出水閘門,然后將次氯酸鈉和檸檬酸注入清洗泵出水管,經(jīng)管道混合器混合后進入產(chǎn)水泵進水管,最后依照與產(chǎn)水相反的方向進入膜組器內(nèi)部。CIP清洗強度為3L/(膜組器有效產(chǎn)水面積)選用2臺離心泵(11)單臺流量為213m3/h次氯酸鈉加藥泵采用2臺化工泵(11)單臺流量為1000L/h檸檬酸加藥泵采用2臺化工泵(11)單臺流量為6000L/h加藥過程均在15min內(nèi)完成。離線清洗過程中,先通過起吊設(shè)備將膜組器吊至膜清洗區(qū),然后依照酸--清水的順序浸泡清洗。離線清洗可提前向清洗池內(nèi)注水,因此,加藥泵流量無需擴大,仍按照CIP清洗所需流量選型。

5PA C輔助除磷系統(tǒng)

本次設(shè)計中,當水質(zhì)惡化導(dǎo)致出水TP不達標時,需投加PA C溶液輔助除磷,投加量為1030mg/L平均投加量為20mg/LPA C原液濃度為10%儲藥罐有效容積為6m3儲藥時間為10d運行過程中,上海純水設(shè)備為使藥液與污水混合均勻、充分發(fā)揮絮凝作用,溶解罐內(nèi)將10%濃度的PA C原液稀釋10倍,然后利用加藥泵輸送至膜池配水渠。PA C溶解罐的有效容積為2.0m3儲藥時間為8h采用2臺加藥計量泵,11備,單臺流量為150L/h為便于集中管理,PA C輔助除磷系統(tǒng)設(shè)置于MBR膜池設(shè)備間內(nèi)。

4結(jié)論

該工程總投資為6463.11萬元(不含市政管網(wǎng)局部)改造后單位水量處置利息為1.69/t單位水量處置運行利息為1.14/t污水處置廠是鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成局部,自身并不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟效益,其效益主要體現(xiàn)在環(huán)境效益和社會效益。污水處置廠的建設(shè)有助于控制污水排放對工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及國民經(jīng)濟發(fā)展造成的負面影響,通過改善環(huán)境質(zhì)量可產(chǎn)生巨大的間接經(jīng)濟效益。隨著國家南水北調(diào)中線工程的實施,漢江中下游各段的自凈能力減弱、生態(tài)環(huán)境惡化。本工程的實施能夠有效削減排入漢江的污染物負荷,有助于實現(xiàn)鄉(xiāng)村供排水的良性循環(huán)和保證漢江沿線居民飲用水平安。

本次提標改造新增構(gòu)筑物較少,主要為膜格柵、AA O生物池(現(xiàn)狀CA SS生物池改造)MBR膜池及設(shè)備間、MBR膜池鼓風(fēng)機房及其他配套設(shè)施改造,充分利用了現(xiàn)狀設(shè)施的潛力。采用MBR工藝后,生物池污泥濃度、容積負荷大大增加,使生物池在有效容積不變的情況下滿足設(shè)計水質(zhì)、水量的處置需求,且MBR池吹掃系統(tǒng)采用脈沖曝氣技術(shù)優(yōu)化后可節(jié)約30%50%風(fēng)量。AA O/MBR改造方案對廠區(qū)現(xiàn)狀擾動較小、與現(xiàn)狀處置設(shè)施銜接順暢、施工方便,為該類水廠的提標改造提供了可靠思路。

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